西門子Simotion運動控制系統(tǒng)在托輥管生產(chǎn)中的應(yīng)用
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托輥目前廣泛應(yīng)用于礦業(yè)生產(chǎn)、碼頭等大量使用帶式輸送設(shè)備的行業(yè),消耗和需求量都比較大。托輥的加工主要包括托輥管加工、軸加工、軸承卡圈以及密封件的裝配,而托輥管的生產(chǎn)速度和質(zhì)量,不僅影響了后序加工的生產(chǎn)進程,也關(guān)系著整個產(chǎn)品的質(zhì)量好壞,因此為滿足這一工業(yè)需求,結(jié)合西門子公司的Simotion運動控制系統(tǒng),設(shè)計出托輥管自動化生產(chǎn)線。此生產(chǎn)線采用先進的SIEMENS控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)作為主要的控制單元,以確保托輥管的快速高質(zhì)量生產(chǎn)。
1 托輥管生產(chǎn)線的工藝流程
該設(shè)計的生產(chǎn)線主要包括3個單元:送料單元、切割單元和自動下料單元。其中的送料單元包含大量的光電開關(guān)和限位開關(guān)以保證物料的準(zhǔn)確到達,并采用氣壓和液壓驅(qū)動裝置依據(jù)指令完成料場上料、分料擋料、平移、送管動作。其中托輥管在導(dǎo)軌上的移動采用伺服軸驅(qū)動,以保證管料中心在同一水平位置完成定長送料,且在管料尾部有一氣壓驅(qū)動卡盤,按照指令完成對管料的夾緊和松開動作,在管料前端裝光電檢測開關(guān)用于檢測定位,此信號作為切管的起始位置。
切割單元中管料的切割采用三鋸片環(huán)切,通過變頻器控制旋轉(zhuǎn)和伺服電動機實現(xiàn)進給運動,在切割時切割卡盤先卡緊物料,然后鋸片開始旋轉(zhuǎn)、進給、切割,最后松開物料,回到初始位置等待下一切割指令。
自動下料單元主要由氣壓驅(qū)動的接料盤、送料軌道、定位裝置及料倉組成。實現(xiàn)的動作過程是依據(jù)指令指定位置進行接料,然后回到翻料位置進行選擇翻轉(zhuǎn)方向,廢品直接翻轉(zhuǎn)到廢品料倉,而合格產(chǎn)品沿著軌道進入定位裝置進行定位,最后通過機械手送到料倉,而料倉共分4層會依據(jù)指令編碼進行選擇放置位置,其工藝流程圖如圖1所示。
2 系統(tǒng)硬件設(shè)計
為解決生產(chǎn)線的自動化生產(chǎn),實現(xiàn)上料、切割、分料等一系列動作的準(zhǔn)確順利完成,必須有一套完整的控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)一般分為硬件和軟件兩部分,其中硬件部分采用先進的SIEMENS控制系統(tǒng)和伺服控制系統(tǒng),且整個控制系統(tǒng)主要分為主回路和控制回路,主回路主要完成對整個控制系統(tǒng)的配電部分,如完成對伺服功率單元、液壓氣壓系統(tǒng)電動機、切割電動機以及相關(guān)輔助部件的供配電;控制回路主要由sIEMENS公司的simotion D435運動控制器、伺服功率單元、TPl77B觸摸屏、E他00M遠程輸入輸出模塊、MM440變頻器等組成,控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。Simotion控制系統(tǒng)是世界上第一款針對生產(chǎn)機械而設(shè)計的控制系統(tǒng),將運動控制、邏輯控制集成于一身,為生產(chǎn)機械提供完整的解決方案。simotion D的功能集成在新的SI—NAMICS S120多軸驅(qū)動控制模板上,使之成為一個極其緊湊的擁有控制器及驅(qū)動的系統(tǒng)。Simotion D具有兩個時鐘同步的PROFIBUS接口和工業(yè)以太網(wǎng)接口,PROFIBuS接口主要用于E曉00M遠程輸人輸出模塊、TPl77B觸摸屏、變頻器與Simotion D運動控制器之間的通信,以太網(wǎng)主要用于控制器與生產(chǎn)管理系統(tǒng)之間的通信,而伺服功率單元機、電動機驅(qū)動模塊與simotion D435運動控制器之間的通信依靠DRIVER—cuQ來完成。其中觸摸屏用于顯示系統(tǒng)的工作狀態(tài)以及數(shù)據(jù)的輸入輸出控制功能;遠程輸入輸出模塊用于采集光電開關(guān)、限位開關(guān)等傳感器的信號,并輸出液壓、氣壓裝置及其他相關(guān)附件的執(zhí)行動作信號。
控制系統(tǒng)主要實現(xiàn)了伺服系統(tǒng)、液氣壓系統(tǒng)的工藝與邏輯控制,以及機床的相關(guān)參數(shù)的設(shè)定和運行狀態(tài)的指示功能。
3 系統(tǒng)的軟件設(shè)計
3.1 程序設(shè)計
由于系統(tǒng)中存在著大量的輸人輸出、檢測反饋元件和執(zhí)行元件,因此在程序設(shè)計時首先要解決的是系統(tǒng)的通訊和L/O分配問題,把系統(tǒng)中各工藝的輸人輸出量分別分配給PLC中的I/O口,并確定各I/O口的作用和功能,填寫變量表確定主站與子站之間的通信,并將以上配置組態(tài)下載到PLC中。在程序設(shè)計時主要分為主站程序和子站程序,并將其劃分為各個模塊,分別定義各模塊的作用和功能,根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求確定各輸入、輸出量與操作之間的邏輯關(guān)系,并設(shè)計出相應(yīng)的操作內(nèi)容和操作順序;在程序編寫時根據(jù)細(xì)化設(shè)計原則,選擇合適的編程語言進行編程,確定語法和文檔的正確;在調(diào)試時重點是看程序是否按設(shè)計的要求進行且是否具備各種必要的功能,在發(fā)生故障時能否進行快速、準(zhǔn)確的反應(yīng)。
控制系統(tǒng)的程序設(shè)計主要分為上料、切割和下料3個部分,且根據(jù)機床的控制任務(wù)和機構(gòu)相對獨立的特點,分別對它們編寫了子程序,這些子程序可以獨立起動執(zhí)行,并且可以通過內(nèi)部的標(biāo)志位實現(xiàn)子程序間的聯(lián)動,從而實現(xiàn)生產(chǎn)動作的循環(huán)執(zhí)行。
每個子程序還分為手動運行和自動運行兩部分,手動運行可以通過對上位機的簡單設(shè)置實現(xiàn),自助運行在上電開始程序啟動后,會按照一定的邏輯關(guān)系和順序使各工序間有條不紊地進行動作。且為了保證動作的順序性,系統(tǒng)在程序設(shè)計時,采用了前后動作互鎖功能,即當(dāng)前一個動作未完成時,后一個動作不能起動執(zhí)行,從而保證了前后動作不會發(fā)生錯位。當(dāng)不滿足安全執(zhí)行條件時,即使發(fā)生動作指令,動作也不會執(zhí)行,并且會通過人機界面向操作人員發(fā)出故障警告信息,從而保證了工作人員和機身的安全,程序流程圖如圖3所示。
3.2 人機界面設(shè)計
隨著現(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展以及機器復(fù)雜程度不斷提高,在生產(chǎn)過程中人機界面的重要性越來越受到設(shè)計人員的關(guān)注,人機界面的好與壞也體現(xiàn)著設(shè)備的先進性與智能化水平。該系統(tǒng)采用SIEMENS公司的TPl77B彩色觸摸屏,其與主運動控制器為同一公司產(chǎn)品,因此有良好的通訊接口,使運動控制器的信息更加直觀地反應(yīng)在觸摸屏上,同時使機床的調(diào)試和加工參數(shù)的調(diào)整更加方便。由于觸摸屏使用強大的圖文編輯功能軟件wincc Flexible編寫程序,大大簡化了故障和報警程序的編寫難度。
人機界面主要有開機畫面、主畫面、自動循環(huán)畫面、手動操作畫面、報警信息畫面等。開機畫面顯示機床的初始化信息;主畫面顯示機床的名稱、操作狀態(tài)、主控制器的運行狀態(tài)、參數(shù)設(shè)置、切換畫面按鈕及用于啟動、復(fù)位、置位的按鈕等;手動操作畫面顯示伺服軸回零、伺服軸正反向點動等;自動循環(huán)畫面用于顯示程序在自動運行時所正在進行的工序以及各軸的實際速度位置參數(shù)等;報警信息畫面用于顯示機床的故障信息,當(dāng)操作不當(dāng)出現(xiàn)故障時會自動彈出警告信息,使機床操作人員知道故障之所在。觸摸屏的畫面關(guān)系圖如圖4所示。
3.3 生產(chǎn)線的監(jiān)控與報警
為保證生產(chǎn)線的順利與安全生產(chǎn),該系統(tǒng)通過觸摸屏TPl77B和操作站三色燈塔實時顯示各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)狀況,并通過工業(yè)以太網(wǎng)在上位機上顯示。一旦生產(chǎn)出現(xiàn)故障,觸摸屏和上位機上都會出現(xiàn)故障信息,同時操作站三色燈塔紅色亮起,工作人員會根據(jù)故障信息進行緊急處理,保證生產(chǎn)的順利進行。
4 結(jié)語
該系統(tǒng)采用SIEMENs公司的Simotion D435控制器和伺服功率單元作為生產(chǎn)線的主要控制單元,因其自身強大的工程開發(fā)系統(tǒng)和多功能結(jié)構(gòu)化軟件模塊,大大縮短了系統(tǒng)的開發(fā)周期,提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,在投人生產(chǎn)后提高了切管的效率和切管的質(zhì)量,大大降低了生產(chǎn)成本,為托輥的后序生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。此外結(jié)合Simotion運動控制系統(tǒng)設(shè)計的托輥管自動化生產(chǎn)線在生產(chǎn)實踐中的應(yīng)用,不但改善了操作工人的勞動條件,降低了勞動人員的勞動強度,而且還能確保生產(chǎn)的安全性,提高了勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品的質(zhì)量,生產(chǎn)線如圖5所示。
(審核編輯: 智匯張瑜)
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