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伺服驅(qū)動注液機的設(shè)計與開發(fā)

來源:互聯(lián)網(wǎng)

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所屬頻道:新聞中心

關(guān)鍵詞:伺服驅(qū)動 注液機 堿性鋅錳電池

    電解液注入(注液)工序是堿性鋅錳(堿錳)電池生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前,我國堿錳電池生產(chǎn)多采用氣動柱塞泵注液。氣動驅(qū)動具有自動化、維護(hù)簡單、承載過載能力好等特點,但存在氣壓波動影響動作執(zhí)行、頻率較低、速度控制精度差等問題,會影響電池的放電性能,難以適用于高速堿錳電池生產(chǎn)線。

      伺服驅(qū)動的最大特點是可控,可以通過輸入控制信號電壓來執(zhí)行相應(yīng)的動作,且執(zhí)行動作即時反饋;一旦除去控制信號電壓,設(shè)備就立即停止相應(yīng)的動作??删幊绦蚩刂破?PLC)作為中央處理單元,運算速度高、指令豐富、可靠性高,在工業(yè)控制領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。觸摸屏具有人機交換功能,伺服電機的多種工藝參數(shù)可通過觸摸屏與PLC的組合,直接對設(shè)備進(jìn)行操作,并可實時監(jiān)控設(shè)備的生產(chǎn)速度、產(chǎn)量和合格率;且系統(tǒng)具有報警能力,可顯示故障發(fā)生的時間、次數(shù)及解決辦法。

     本文作者結(jié)合觸摸屏監(jiān)視器、PLC和伺服驅(qū)動系統(tǒng)的特點,提出了伺服驅(qū)動注液系統(tǒng)的概念,并進(jìn)行了可行性分析,研究了伺服驅(qū)動在注液過程中的關(guān)鍵問題,自行開發(fā)設(shè)計了新型電解液注入系統(tǒng)。

    1 系統(tǒng)的開發(fā)與設(shè)計

      1.1 系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)

      注液系統(tǒng)是注液機的核心,直接決定電池生產(chǎn)的質(zhì)量。設(shè)計的注液系統(tǒng)采用伺服驅(qū)動的精密計量泵為執(zhí)行部分,觸摸屏與PLC組合為控制部分。

      整個注液系統(tǒng)由注液執(zhí)行元件——精密計量泵、伺服驅(qū)動元件和觸摸屏與PLC組合的控制元件等3個部分組成。

      1.2 注液系統(tǒng)的注液執(zhí)行部分

      精密計量泵結(jié)構(gòu)簡單可靠。在本系統(tǒng)中,柱塞為陶瓷,具有高精度、高硬度及高耐磨等特點,在高速注液工況下可長期(1 a以上)使用。

      在回程時(吸入行程),液體被抽進(jìn)泵頭膛內(nèi),入口單向閥在吸人行程時打開,出口單向閥一直處于關(guān)閉位置;在向前行程時(吐出行程),出口單向閥打開,入口單向閥關(guān)閉,液體被泵出泵頭膛。液體的吐出量等于吐量活塞的行程容量。吐量活塞吸入行程或吐出行程不足,都會導(dǎo)致注液量不足;注液速度過快,會導(dǎo)致電解液濺出。高速注液系統(tǒng)要求驅(qū)動元件能夠快速響應(yīng)、閉環(huán)控制,確保每次注液量的精確,注液速度的平穩(wěn)。

    1.3 注液系統(tǒng)的注液驅(qū)動部分

      采用由伺服馬達(dá)及傳動系統(tǒng)組成注液系統(tǒng)的注液驅(qū)動部分。伺服馬達(dá)根據(jù)控制電壓信號,提供正、反轉(zhuǎn)動作,且轉(zhuǎn)速與信號電壓成正比;一旦除去控制信號電壓,可立即停止轉(zhuǎn)動。通過傳動系統(tǒng)的絲桿、螺母與直線導(dǎo)軌,伺服馬達(dá)將控制信號轉(zhuǎn)換成吐量活塞的行程,即注液量。

      注液系統(tǒng)高性能的多功能伺服馬達(dá)系統(tǒng),控制模式有位置控制、速度控制和轉(zhuǎn)矩控制等3種;還可進(jìn)行位置/速度控制、速度/轉(zhuǎn)矩控制、轉(zhuǎn)矩/位置控制等組合控制。伺服馬達(dá)集成控制模塊體積小、便于安裝。

      原氣動驅(qū)動注液系統(tǒng)在頻率為0.7 Hz(對應(yīng)的生產(chǎn)速度為440只/min)時,就容易產(chǎn)生吐量活塞行程不穩(wěn)定的問題,導(dǎo)致注液量不足,影響電池性能;且注液速度不易控制,不能實現(xiàn)勻加速注液,氣壓稍有波動或氣源有雜質(zhì),就會導(dǎo)致電解液濺出。

      經(jīng)測試,本系統(tǒng)采用1.4 Hz左右的頻率注液,實現(xiàn)了穩(wěn)定注液,每只電池的注液量偏差在0.02 g以內(nèi),且運行順暢。注液(吐量活塞吐出)、補液(吐量活塞吸人)速度均設(shè)為3段加速,實現(xiàn)了平穩(wěn)注液,消除了電解液飛濺的現(xiàn)象。

      1.4 注液系統(tǒng)的控制部分

      本系統(tǒng)由定位模塊、伺服驅(qū)動器、伺服馬達(dá)等重要部分組成。

      注液量的設(shè)置直接轉(zhuǎn)換為定位模塊的脈沖量控制,定位模塊輸出的是脈沖串,輸出的脈沖串由驅(qū)動裝置中的偏差計數(shù)器計數(shù)并存儲在驅(qū)動裝置中的偏差計數(shù)器中。在伺服馬達(dá)旋轉(zhuǎn)時,連接到伺服馬達(dá)的脈沖發(fā)生器生成反饋脈沖,頻率與旋轉(zhuǎn)速度成正比。

      伺服馬達(dá)的旋轉(zhuǎn)速度與脈沖頻率成正比,而總的伺服馬達(dá)旋轉(zhuǎn)角與定位模塊輸出的總脈沖數(shù)成正比。通過軟件設(shè)置定位模塊參數(shù),可實現(xiàn)馬達(dá)速度、加減速度、位置的精確控制??蓪崿F(xiàn)注液系統(tǒng)注液量、故障報警的實時監(jiān)控。

      伺服注液系統(tǒng)可設(shè)置多達(dá)9組注液工藝參數(shù)。通過觸摸屏預(yù)先設(shè)置好不同的參數(shù),在生產(chǎn)不同規(guī)格的電池時,直接選取即可,操作方便、可靠。

      FX2N系列PLC控制系統(tǒng)(日本產(chǎn))共有96個I/O開關(guān)量,其中輸出32個、輸入64個,通過I/O來控制繼電器和接觸器皿;同時,PLC可與觸摸屏進(jìn)行實時通訊,為觸摸屏的顯示提供數(shù)據(jù),并對觸摸屏輸人的信息進(jìn)行處理。

    觸摸屏的監(jiān)視器(PT)可與PLC、伺服器等進(jìn)行通訊,且不需要編寫通訊程序,直接在PT中相應(yīng)位置指定PLC地址即可。通過主從方式通訊,實現(xiàn)PT與PLC之間的數(shù)據(jù)傳送,通過數(shù)據(jù)存儲區(qū)(如DM600),實現(xiàn)各種顯示功能及故障提示。

      根據(jù)實際工況可能出現(xiàn)的各種故障設(shè)定報警頁面,并在相應(yīng)的位置顯示報警燈。在顯示故障的同時,在頁面的下方顯示解除故障的方法、發(fā)生時間和次數(shù)。

      為了解決工業(yè)現(xiàn)場發(fā)生的問題的需要,在觸摸屏頁面中,設(shè)計加入大量的幫助頁面,包括伺服注液系統(tǒng)的維護(hù)、使用和參數(shù)設(shè)置等。

    2 應(yīng)用效果

      采用伺服驅(qū)動進(jìn)行注液與普通的氣動驅(qū)動相比,注液量的精度得到了明顯的提高。對在相同速度(880只/min)下運行的氣動驅(qū)動注液機與伺服驅(qū)動注液機單個工位上的每次注液量進(jìn)行比較。

      氣動驅(qū)動注液的注液量偏差較大,最高達(dá)1.00 g;伺服驅(qū)動注液的注液量偏差較小,最高僅為0.02 g。

      伺服驅(qū)動注液是一項高效率的技術(shù),其優(yōu)越性有:

     ?、賹⑺欧?qū)動系統(tǒng)應(yīng)用于注液機,通過結(jié)合PLC和PT,組成的伺服驅(qū)動注液系統(tǒng)速度可達(dá)880只/min;

     ?、谠撟⒁簷C可在1.4 Hz左右實現(xiàn)穩(wěn)定注液,每只電池的注液量偏差可控制在0.02 g以內(nèi),注液精度、重復(fù)注液精度高,且不會出現(xiàn)注液量不足、漏注等現(xiàn)象;

     ?、跴LC控制和觸摸屏監(jiān)視器,可實現(xiàn)各工藝參數(shù)的快速修改,具有良好的實際應(yīng)用價值。

    3 結(jié)論

      研制的新型伺服驅(qū)動注液機已在中銀(寧波)電池有限公司的高速堿錳生產(chǎn)線中推廣使用,工作穩(wěn)定、性能良好。與傳統(tǒng)的氣動驅(qū)動注液機相比,具有高速運行、注液精度高的特點,可大幅提高工作效率,降低工人的勞動強度,提高機械的自動化水平。

    (審核編輯: 智匯張瑜)

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