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汽車萬向節(jié)軸銑鉆組合機床PLC控制系統(tǒng)設(shè)計

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關(guān)鍵詞:汽車萬向節(jié)軸銑鉆 組合機床 PLC控制系統(tǒng)

    1 引言

      汽車萬向節(jié)軸頭部的耳孔及內(nèi)外側(cè)面加工,以前是由鉆床和銑床分別來完成的,這種生產(chǎn)方式兩道工序分別在兩臺設(shè)備上完成。需要兩次裝夾,因此存在生產(chǎn)效率低、精度難以控制,廢品率高的問題,對于小批量的生產(chǎn)還能滿足要求,但隨著市場需求的不斷擴大,產(chǎn)量的增加。這種落后的生產(chǎn)方式顯得越來越不能適應(yīng)。因此,有必要改變這種落后生產(chǎn)方式是繼續(xù)購進鉆、銑設(shè)備還是改用加工中心?前者屬低水平投入,無法起到提高生產(chǎn)效率的目的,后者則資盤投入較大,企業(yè)一時無法籌措唯一經(jīng)濟有效的方案就是制造一種專用設(shè)備來生產(chǎn)加工萬向節(jié)軸頭部的耳孔從內(nèi)外側(cè)面、這樣才能達到既減少投入、改善質(zhì)量,又提高效率的目的。

    2 零件加工工藝及機床控制要求

      萬向書軸鍛打成形出來以后,還須對其軸頭內(nèi)外4個側(cè)面進行加工,并在頭部的兩耳各鉆一個孔。如果用銑床、鉆床分別加工,則效率很低且精度難以保證;用加工中心雖然精度高,但要換兒次刀,生產(chǎn)效率也就不高。那么如果制造一臺專用鉆銑組合機床來進行加工,勢必起到事平功倍的效果。用這種機床來加工萬向節(jié)軸頭部的耳孔及內(nèi)外側(cè)面,其加工工藝過程如下:首先操作人員將工件放入專用夾具中按下夾緊按鈕,此時夾緊機構(gòu)的定位翻板在液壓系統(tǒng)控制下使工件成正向位置,小油缸升起通過壓板使零件定位在孔內(nèi),同時彈性夾頭在大油缸向下運動的作用下收緊,夾住零件。確認(rèn)零件裝夾好后,按下自動循環(huán)按鈕,中間銑頭,左、右鉆頭在PLC程序控制下由液壓系統(tǒng)和各白的動力頭馳動,對零件進行加工,完成銑削、鉆孔的動作。鉆孔深度、銑削尺寸由行程開關(guān)控制,到位壓下行程開關(guān)后各滑臺分別退回原位,動力頭停止轉(zhuǎn)動,零件加工完成。零件加工過程中機床還必須同時對銑刀及鉆頭進行冷卻,對滑臺導(dǎo)軌進行潤滑。零件加工動作流程見圖1機床運行動作與執(zhí)行元件狀態(tài)關(guān)系見表1。

    3 控制系統(tǒng)的組成及其功能

      3.1 硬件構(gòu)成

      該組合機床采用機械、液壓、電氣等傳動方式共同完成對零件的加工.基于這一原因,設(shè)備對電氣控制系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性的要求就比較高。因此,我們選用了性能價格比較好,功能強、速度快的日本三菱FX2N-48MR型FLC作為控制系統(tǒng)核心。它具有24個輸入點XO-X27、24個輸出點Y0-Y27, 3000多點輔助繼電器、200多點定時器以及若干計數(shù)器、寄存器、跳步指針、中斷指針等編程元件m。輔以按鈕、行程開關(guān)、接觸器、電磁閥等組成了設(shè)備的電氣控制系統(tǒng),實現(xiàn)對工件夾緊、一個銑削頭、兩個鉆頭按零件加工工藝運行的控制和零件加工過程中刀具冷卻、導(dǎo)軌潤滑、銑頭潤滑的自動控制。由此構(gòu)成的以PLC為核心的電氣控制系統(tǒng)的框圖見圖2, PLC輸人、輸出點的分配(I/0)見表2、表3。

     

      3.2 軟件控制

      根據(jù)零件加工工藝,我們可以畫出控制程序流程圖,見圖3,并方便地設(shè)計出PLC控制程序梯形圖,見圖4再根據(jù)梯形圖編寫出控制指令,然后用FX-20P簡易編程器將控制指令鍵人PLC。這樣設(shè)備就能按控制程序的指令動作,對零件進行加工。PLC運行時還能進行在線監(jiān)控,在編程工作方式下可進行指令修改。

    圖3 控制程序流程圖

    圖4 PLC控制程序梯形圖

      3.3 系統(tǒng)功能及特點

      (1)為了節(jié)省輸人點,三個驅(qū)動頭和油泵、水泵的點動控制信號不進人PLC,直接控制其接觸器。

      (2)設(shè)有空氣開關(guān)作為每個分系統(tǒng)的過載、短路保護,安全可靠。

      (3)機床通過SA1, SA2控制手動調(diào)整、及自動循環(huán)兩種運行方式,方便機床調(diào)整和故障處理。

      (4)滑臺的潤滑可根據(jù)情況設(shè)置成手動或自動方式,自動方式下為定時間隔潤滑,時間長短可任意調(diào)整。

      (5)工件夾緊電磁閥斷電時為夾緊狀態(tài),可避免因突然停電工件松開而損壞刀具。

      (6)液壓系統(tǒng)壓力控制,壓力不夠系統(tǒng)自動停止工作。

      (7)能實現(xiàn)三個驅(qū)動頭的不同組合工作。

      (8)各滑臺完成切削任務(wù)后延時返回,避免油缸換向沖擊。

      (9)中滑臺(銑頭)進給與左右滑臺(鉆頭)進給互鎖,避免撞刀。

      (10)緊急停止功能,方便處理突發(fā)情況。

    4 結(jié)束語

      機床共有30個控制元件(包括按鈕、主令開關(guān)、行程開關(guān)),巧個執(zhí)行元件(包括電磁閥、接觸器)。為了節(jié)省制造費用,采取一些控制量不進人PLC的做法,如各電機的手動控制等,這樣可以減少PLC輸人輸出點的占用,并能多預(yù)留一些備用點,既節(jié)省了投資,還簡化了設(shè)計,提高了運行可靠性。PLC作為標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)控制設(shè)備,沒有繼電器控制系統(tǒng)硬接線所帶來的維修困難、無互換性的缺點。想要改變零件加工工藝,只需通過修改PLC控制指令即可實現(xiàn)。設(shè)備投人運行后,具有穩(wěn)定可靠、故障率低、生產(chǎn)效率高、維修方便等優(yōu)點,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。

     

     

    (審核編輯: 智匯李)

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