1 引言
半精鏜專用鏜床是應(yīng)用于加工汽車連桿的專用設(shè)備,汽車連桿是發(fā)動機(jī)的重要組成部件,它直接影響到發(fā)動機(jī)及汽車的性能指標(biāo)。如果機(jī)床電控系統(tǒng)采用繼電接觸器控制,由于使用了大量的機(jī)械觸點,導(dǎo)致設(shè)備的響應(yīng)速度慢、可靠性差、故障率高、接線復(fù)雜、不便于調(diào)整和維修,加工產(chǎn)品的質(zhì)量無法得到可靠保證??删幊绦蚩刂破骶哂型ㄓ眯院谩⒖垢蓴_能力強(qiáng)、性價比高等特點,運用其控制邏輯的軟件設(shè)計功能可在很大程度上改善機(jī)床電控系統(tǒng)的柔性;同時,其可靠性得到明顯增強(qiáng),具有很好的社會和經(jīng)濟(jì)效益。
2 半精鏜專用機(jī)床的組成及加工工藝過程
半精鏜專用機(jī)床是由左/右滑臺、左/右動力頭、工件定位夾具、液壓站、左/右主軸電動機(jī)等組成。左/右滑臺及工件的夾緊和放松動作都由液壓提供動力。汽車連桿的加工要求精度高。在加工時,要一面兩銷定位,同時裝卡兩個工件,使兩個工一件一起加工。其自動加工工藝過程如下:
?。?)在機(jī)床的初始狀態(tài)(左/右滑臺停在原位、左/右主軸停轉(zhuǎn))時,同時裝卡兩個工件,人工認(rèn)銷后,啟動機(jī)床并開始夾緊兩工件。
(2)當(dāng)工件夾緊到位,且壓力繼電器動作時,開始自動拔銷。
(3)拔銷完畢,右動力頭在右滑臺的帶動下快速前進(jìn)(下稱快進(jìn)),同時右主軸啟動。
?。?)當(dāng)右滑塊快進(jìn)到位時,壓迫液壓行程調(diào)速閥,自動轉(zhuǎn)為工進(jìn)速度,開始對工件右面的兩個大孔和兩個小孔進(jìn)行加工。工進(jìn)速度行進(jìn)到終點,4孔同時倒角。
?。?)倒角延時完畢,右滑臺快退回原位自停,同時右主軸停轉(zhuǎn)。
?。?)左動力頭在左滑臺的帶動下快進(jìn),同時左主軸啟動。
?。?)當(dāng)左滑臺快進(jìn)到位時,壓迫液壓行程調(diào)速閥,自動轉(zhuǎn)為工進(jìn)速度,開始對工件左面的兩個大孔和兩個小孔進(jìn)行加工。工進(jìn)速度行進(jìn)到終點,4孔同時倒角。
?。?)撞死鐵且保壓達(dá)到壓力后,左滑臺快退回原位自停,同時左主軸停轉(zhuǎn)。(9)接著進(jìn)行自動插銷的操作,當(dāng)插銷到位時自動開始放松工件。
?。?0)工件放松到位時,人工取下工件,一次加工過程結(jié)束。此時,機(jī)床處于初始狀態(tài)。欲進(jìn)行下一次加工,要重復(fù)上述過程。自動加工工藝過程可用圖1的流程圖表示。
3 設(shè)備的控制要求
(1)該機(jī)床按要求設(shè)有手動和自動兩種控制方式。加工工件是在自動方式下進(jìn)行的,兩個動力頭位置的調(diào)整、插銷/拔銷等操作,有時需用手動方式。
?。?)機(jī)床必須處于初始狀態(tài)時,自動方式才可以啟動。所以,設(shè)置機(jī)床的初始狀態(tài)顯示,給操作人員提示。
?。?)為了有效地防止誤操作,在啟動自動運行方式時,必須同時按住兩個按鈕才能啟動,在手動夾緊工作時,也需同時按住兩個按鈕才有效。
?。?)在自動運行過程中,若誤按其他按鈕時不應(yīng)影響程序的正常執(zhí)行。
?。?)啟動自動運行時,處于插銷狀態(tài)下不能啟動右滑臺前進(jìn),必須在拔銷后才能啟動。
?。?)當(dāng)自動方式結(jié)束一個循環(huán)且對兩件連桿加工完后,機(jī)床應(yīng)處于初始狀態(tài)。
4 PLC的I/O分配
半精鏜專用機(jī)床選用PLC的機(jī)型是FP1系列40點主控單元,該機(jī)24個輸人點,16個輸出點。具體I/O分配如表1所示。
5 各工步時電磁閥的狀態(tài)
各工步時電磁閥的狀態(tài)如表2,所示。表中電磁閥的狀態(tài)用“+”和“(+)”來表示,“+”表示線圈接通,“(+)”表示線圈接通后保持接通狀態(tài)。
6 各壓力繼電器的狀態(tài)
SPO:從工件夾緊到位開始的全部加工過程中一直保壓,其觸點動作,當(dāng)放松工件時,觸點復(fù)位。SP1:右工進(jìn)達(dá)到一定壓力時其觸點動作,右快退時觸點復(fù)位。SP2:左工進(jìn)達(dá)到一定壓力時其觸點動作,左快退時觸點復(fù)位復(fù)位。
7 半精鏜專用機(jī)床PLC控制程序
圖2是半精鏜專用機(jī)床的PLC控制梯形圖,控制程序是根據(jù)工藝過程、控制要求和流程圖編制而成的。對此控制程序現(xiàn)作幾點說明:
圖2 半精鏜專用機(jī)床的PLC控制梯形圖
(1)機(jī)床的自動運行方式必須在初始狀態(tài)下才能啟動,機(jī)床在原位時,右滑臺原限位開關(guān)ST4、左滑臺原限位開關(guān)ST6、插銷到位限位開關(guān)ST7、工件放松到位限位開關(guān)ST8被壓,X112, X14X15,X16開接點接通,R3線圈接通,原位指示燈亮。這時把方式選擇開關(guān)打到自動擋,XO常開點接通,R4內(nèi)部繼電器線圈接通,R4的常開接點閉合,為下一步夾緊作好準(zhǔn)備。(2)夾緊夾緊是整個加工過程的第一步,如確定機(jī)床在原位,把選擇開關(guān)撥到自動檔,按下自動方式啟動按鈕SB7,SB8,X7,X8的常開接點閉合,Y7、Y9,YB線圈接通,驅(qū)動夾緊電磁閥(1)YV5線圈、夾緊電磁閥(2) YV7線圈、夾緊電磁閥(3) YV9線圈接通,把要加工的兩工件夾緊。如把方式選擇開關(guān)撥到手動,按下手動夾緊工件操作按鈕SB1、手動夾緊工件操作按鈕SB2,即可實現(xiàn)工件夾緊的手動操作。
?。?)拔銷夾緊之后要拔銷才能進(jìn)行加工。在自動方式下,R4常開接點接通,RZ是用來記憶總加工狀態(tài)的內(nèi)部繼電器,在沒有進(jìn)行加工之前,R2內(nèi)部繼電器的常閉點處于接通狀態(tài),由于夾緊過程已完成,工件夾緊壓力繼電器SPO、工件夾緊到位限位開關(guān)STl動作,XB、XF常開點閉合,YE輸出繼電器線圈接通,開始拔銷,拔銷到位后,插銷到位限位開關(guān)ST7動作,X10常閉點斷開,拔銷完成。加工前的準(zhǔn)備工作就完成了。
(4)拔銷到位后,插銷到位限位開關(guān)ST7動作,X10常開點閉合,快進(jìn)YVl線圈接通,右滑臺快進(jìn),接著主軸啟動。
?。?)為防止左右滑臺不能同時快進(jìn),在左滑臺快進(jìn)邏輯行串人X12的常開點,只有右滑臺在原位位時,限位開關(guān)ST4才動作,X12的常開點才能閉合,左滑臺才能快進(jìn)。
8 半精鏜專用機(jī)床電控系統(tǒng)安裝時應(yīng)注意以下幾個問題
?。?)為防止來自電源線的干擾,電源線使用雙絞線,每根導(dǎo)線截面應(yīng)在1.25 mm2以上,電源通過1:1的隔離變壓器供給PLC,降低電噪聲。另外為了防止電壓過高損壞PLC,電源輸人端加上壓敏電阻。(2)PLC輸人線路與動力線路不能位于同一線槽或電線管內(nèi),三相動力線路束在一起走線,并且使兩部分盡可能相互垂直走線,輸人線也可采用屏蔽線,以防動力線路干擾輸入線路。
?。?)為防止過熱,PLC不許安裝在變壓器等發(fā)熱元件的正上方,在元器件留有適當(dāng)空隙,以便散熱,并且在配電箱上安裝風(fēng)扇降熱。
9 結(jié)語
采用PLC對專用鏜床進(jìn)行電氣控制是一種行之有效的技術(shù)進(jìn)步手段。實踐證明,它降低了專用鏜床電控系統(tǒng)的故障率,大大提高了其工作的可靠性,改善了其控制性能,提高了機(jī)床的加工精度,與此同時,在一定程度上降低了設(shè)備能耗。在實際使用中,效果良好。
(審核編輯: 滄海一土)
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