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西門子S7-300 PLC在包裝機同步控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

來源:萬方數(shù)據(jù) 作者:董超 王孟效 李虎 許德玉

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所屬頻道:新聞中心

關(guān)鍵詞:PLC 現(xiàn)場總線 包裝機 同步控制

      在工業(yè)中以紙、塑料薄膜、復(fù)合材料為包裝材料的生產(chǎn)線得到越來越廣泛的應(yīng)用,包裝材料的準(zhǔn)確專送顯得尤為關(guān)健,特別是在多級傳動電機同步運行控制中.各傳動電機在啟動、加速和干學(xué)機茁過程中要求多級傳動電機能夠及時地同步運行。本文以包裝機生產(chǎn)線為背景,介紹了PLC在同步搜制中的應(yīng)用。

    1 包裝機工作原理及控制要點

      該生產(chǎn)線利用聚丙烯編織布(pp)、聚乙烯牙膜(PE)等材料作為制袋布,袋長腸600~1020mm任意調(diào)節(jié),袋寬450~700mm任意調(diào)節(jié);90~180mm規(guī)格任意調(diào)芍。采用4套色印刷,生產(chǎn)速度60袋/min。包括印刷糊口2個工段。包裝機的工作流程示意圖見圖1。印刷工段主要負(fù)責(zé)將編織袋卷進行塑編袋的4種顏色的正反面著墨印刷,印刷后的編織袋通過烘干部,將其墨跡烘干,在切斷部,通過切刀按照設(shè)定的袋長進行切割。然后經(jīng)送袋部袋子進入糊口工段并轉(zhuǎn)向,在閥口部將其袋口打開并折疊,底貼部主要負(fù)責(zé)袋口的粘貼并成型出袋。

     

      為保證袋子從印刷部到糊口部的線速度不變,底貼的線速度與糊口部編織袋的線速度一致,所以我們必須使得印刷部與糊口部同步、色標(biāo)底貼部與撬口部同步。但由于包裝機結(jié)樞復(fù)雜,負(fù)載波動比,較大,而且糊口部的慣性較大,任刷和底貼部的慣性又相對較小,所以要使生從電機嚴(yán)格同步比.較困難。這也是本次控制的難點,為此洲門提出基于模糊PID和現(xiàn)場總線的多電機同步控制方案。

    2 控制系統(tǒng)設(shè)計

      2.1 控制系統(tǒng)要求和總體控制方案

      根據(jù)上述工藝流程,為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和成品率,控制系統(tǒng)的設(shè)計非常關(guān)鍵。本生產(chǎn)線對}制系統(tǒng)的具休要求是:控制系統(tǒng)必須嚴(yán)格保證印刷電機、底貼色標(biāo)電機與糊口主電機同步。能根據(jù)主從電機實際的位置不斷校正從電機轉(zhuǎn)速,使其與主電機同步;保證主從電機起停和加減速時的晌應(yīng)時間差不超過200ms。

      為此,我們采敢如下總體控制方案:采用西門子CPU313C-2DP為核心的DCS控制系統(tǒng):配備1個觸摸屏,1個糊口操作臺,1個Ep刷澡作臺、1個變頻拒。觸摸屏采用西門子51-MATCTP270B并作為人機界面,主要完成工藝參數(shù)的顯示、控制參數(shù)的設(shè)置、控佑l:}作、歷史數(shù)據(jù)的記錄等:以糊口操作臺為主站,配備1個CPU313C-2DP,2個DO和1個帶診斷功能的DI擴展模塊,主要完成現(xiàn)場同步信號的采集、工程單位變換、回路控?fù)羟溥B鎖控制算法、控制信號輸出等功能;印刷操作臺通過E124aM與主站進行通信,并配有2個DO, 1個AI,1個莊刷變頻器,主要完成現(xiàn)場后度的采集、電機連鎖控制的輸出、急停等;變頻拒裝有配有4色變頻器,每臺變頻器涌過專用角信卡與S7-300站進行通店,實現(xiàn)電機啟停和加減速控制;所有工作站之間的通信都采用PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線來實現(xiàn)。本控制系統(tǒng)的硬件組成見圖2。

      2.2 模糊PID

      由于該包裝機生產(chǎn)線比較復(fù)雜.切刀、凸倫等不規(guī)則器件比較多.所以每次停車這些器件所處的位理都不一樣,從而導(dǎo)致再次開車時的負(fù)載不盡相同。例如停機停在切刀的刀口處時,開龍朋寸的負(fù)載就比平時大,反之則小。而通常的Plp控制算法針對恒負(fù)載對象,其參數(shù)一旦整定好就固定不變。對于這條生產(chǎn)線.若依然采用傳統(tǒng)PID控制器,就難以滿足工藝要求,而且整定出的參數(shù)只能是針對包裝機某次停車時的負(fù)載最優(yōu)。并不能使得全局最優(yōu)。為此,通過反復(fù)摸索和試驗,我們采用模糊控制技術(shù)與PID控制相結(jié)合的控制思想(即所謂的模瑚PID控制算法),用于對電機轉(zhuǎn)速的準(zhǔn)確控制.收到比較滿意的控制效果。

      模糊PID控制器是一種在常規(guī)PID控制器的基礎(chǔ)上,應(yīng)用模糊集合理論建立參數(shù)并通過查表的方法,以實現(xiàn)對于不同的誤差和誤差變化率在線調(diào)整比例、積分和微分系數(shù),使其根據(jù)對象的變化而變化,議滿足工業(yè)控制的要求。

      由于模翔PID可以根據(jù)實際被控對象的變化,通過其規(guī)則庫不斷的自覺整定Prta參數(shù),因此可以解決本套設(shè)備負(fù)載變化較大的問題。為此我們選用增量式旋轉(zhuǎn)編碼器與變頻器形成閉環(huán)控制,PLC過PROFIBUS-DP總線從變頻器速度通訊口上讀取實際轉(zhuǎn)速,并與給定轉(zhuǎn)速比較產(chǎn)生誤差|e|、誤差變化率|ec|,模糊推理機通過誤差和誤差變化率得出新的比例、積分和微分系數(shù),再經(jīng)過PROFIBUS-DP修改變頻PID參數(shù),以實現(xiàn)模糊PID控制。

      對于模湘控制規(guī)則的制定.需要以實際的工程經(jīng)駒為依據(jù),對于不同的|e|和|ec|時,被控對象對參數(shù)凡、風(fēng)和凡有不同的要求。

    2.3 軟件設(shè)計

      2.3.1 PROFIBUS-DP

      在該系統(tǒng)中,由于控制精度要求較高,因此電機速度必須從遵訊口給定,這樣控制精度可以達到兩萬分之一,因此我們選用PROFIBUS-DP作為通訊媒介。以釋口操作臺為主站,印}l操作臺、,臺變頻器為從站,分別設(shè)琶不同的站地址,使得PLC和變頻器、操作臺之間建立主、從關(guān)系。由于CPU313C-2DP有自帶的DP通訊口,因此觸膜面板可以通過PROFIBUS-DP與pLc進行通訊,即從觸摸面板輸入工藝參數(shù)。由TP270B經(jīng)過MPI口傳遞給PLC。PLC經(jīng)過數(shù)據(jù)運算處理通過}xo}aus一BP將數(shù)據(jù)發(fā)送給各個變頻器來控制各電毛朋專速。PLC再以變頻器、溫度變送器等采集有關(guān)數(shù)據(jù),通過計算傳給TP2748進行顯示。

      2.3.2 程序設(shè)計

      本次應(yīng)用設(shè)計借助千西門子專用編成軟件象動,程序采用模塊化設(shè)計,分為主程序、子程序和中斷程序3大部分。主程序根據(jù).不同的條件隨時調(diào)用不同的子程序,例如采樣子握序、溫度控制子程序、PID調(diào)用子程爾等。在具體調(diào)用這些子程序時,只需斌予子程序接口的具體參數(shù)和存儲地址,這樣可大大提高代碼的使用效率,并減少了代碼的編寫量,提高了程序的可移潭性;由于本生產(chǎn)線對實時性要求較強,所以中斷采用了優(yōu)先級較高的硬件中斷( OB40 ),即當(dāng)印刷啟號、糊口信號、色標(biāo)信號、定位啟號中任何一個采時,立即產(chǎn)生硬件牛斷并調(diào)用高速定時器定時,以計算2個色號之間的時間差,調(diào)用同步調(diào)速控制算法,實現(xiàn)印刷與糊口部、底貼色標(biāo)與糊口部傳動電機的同步。其算法見圖4。

      2.3.3 同步控制實現(xiàn)

      由于本條生產(chǎn)線分印劇和糊口2個部分,分別由z臺電機拖動,每臺電機配備1個ACS800變頻器;底貼部由1臺色標(biāo)電機拖動;并配備1臺ACS800變頻器與糊口主電機同步運行,其底貼的長度可以從觸摸屏設(shè)定。生產(chǎn)時。湖口電機為主單元,白刷電機、色標(biāo)電機為從單元,總體的車速快慢,完全由糊口主電機決定。生產(chǎn)過程中從單元要隨時調(diào)整速度,保持與主單元向步運行,即在兩個工段中,編織袋保持一致的線速度。為了保證電機的同步運行,我們在印刷部切刀處、枷口轉(zhuǎn)向處、底貼處安裝接進開關(guān),其信號由帶診斷功能的SM321采集并送給PLC,并且給每臺電機配備一個增量式旋轉(zhuǎn)編碼器,實現(xiàn)單回路PID閉環(huán)座制,其控制原理見圖5。

      由2式聽繩的結(jié)果不斷的修正變頻器的給定速度,繃馬器檢測到實際速度與此修正后的給定速度相比較,來調(diào)整買萬速度的大小,公描足實際工業(yè)生產(chǎn)要求。實際的控制結(jié)果見圖6。

      圖6為用ProTool實際監(jiān)授電才幾勝線,可以看出.從電機與主電機在啟動、停止、加速、減速過程中都具有較好的同步性,’他們的最大時差不超過100ms,完全可以滿足工業(yè)控制要求。

    3 結(jié)語

      該控制系統(tǒng)已經(jīng)調(diào)試完成,并已出口國外。由于其同步性能良好。電機在啟動、加速、減速、停機過程中,基本上達到了一個袋不廢的目標(biāo).從而灌足了工衛(wèi)巨生產(chǎn)要求,大大的提高了包裝袋的成品率,為企業(yè)取得了良好的效益,具有較好的推廣價值。

    (審核編輯: 滄海一土)

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