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有色金屬行業(yè)智能工廠系列(三):株冶--推進鉛鋅冶煉“智能化工廠”

來源:長江鋅業(yè)網

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所屬頻道:新聞中心

關鍵詞:智能化工廠

    隨著科技的進步,鉛鋅冶煉工藝與技術也得到快速發(fā)展,鉛鋅冶煉裝備大型化、自動化程度不斷提高,另一方面,全民環(huán)保意識不斷增強,傳統(tǒng)粗放型冶煉已經不能滿足現代工業(yè)環(huán)境友好與資源節(jié)約的要求。作為我國鉛鋅冶煉行業(yè)知名的國有控股企業(yè),株洲冶煉集團股份有限公司(株冶)一直致力于發(fā)展鉛鋅聯合高效冶煉,以求實現清潔生產和廢水零排放,將廢水、氣、渣對環(huán)境的影響降為最低。隨著株冶工藝技術的改進,其配套的自動化控制系統(tǒng)也經歷了巨大的變遷,從最開始單純的檢測、計量和顯示功能,逐步提升為集檢測、分析和控制于一體的集成系統(tǒng)。同時,計量、檢測的精度也逐步提高,控制對象多元化,并逐步達到電儀一體控制,系統(tǒng)規(guī)模也從簡略到復雜、龐大,操作日趨簡易化、人性化。近幾年來,在國內經濟增速放緩、環(huán)保壓力驟增的大環(huán)境下,株冶一方面做好降低生產成本與提高生產效率工作;另一方面,加快結構調整,實施綠色冶煉和轉型升級,在自動控制方面走自主開發(fā)、創(chuàng)新發(fā)展的道路,不斷優(yōu)化自動化系統(tǒng),并初步建成了智能化的生產調度系統(tǒng),為降本增效、綠色發(fā)展提供基礎條件。

    20世紀80年代中期,株冶鉛冶煉系統(tǒng)首次引入了當時最為先進的美國貝利公司Network-90(N-90)控制系統(tǒng),并一直自行摸索、研究,到1987年左右開始嘗試將其內部控制程序國產化。自動控制系統(tǒng)的引入所帶來的經濟效益和環(huán)保效益日益顯著,株冶人開始積極探索鉛鋅冶煉工藝自動控制系統(tǒng)的優(yōu)化與升級,陸續(xù)引入了英國歐陸數據采集系統(tǒng)、美國I/A DCS(Distributed Control System,分布式控制系統(tǒng))系統(tǒng)等。這個時期的控制系統(tǒng)容量小、功能單一,同時設備笨重、龐大,但已經從單一的過程監(jiān)測進化到多點測量與分析。

    隨著總線技術的快速發(fā)展,自動化系統(tǒng)構建成本更低,運行更穩(wěn)定,模塊化結構使維護變得更簡單,株冶自動化控制技術從單一的引進、消化,進步到了自我創(chuàng)新與提高,開始嘗試實現單臺設備的自動控制。20世紀90年代中期,株冶人設計出了行業(yè)內第一套具備自動提升、自動清洗的pH檢測控制系統(tǒng),引起強烈反響,并成為后來pH提升清洗設備的“始祖”。

    2000年前后,第一套專為有色行業(yè)尤其是鉛鋅冶煉行業(yè)設計的自控系統(tǒng)——艾默生公司Delta V系統(tǒng)開始廣泛應用,這套系統(tǒng)因先進的FF(Foundation Fieldbus)總線通訊模式而容量更大,可承載的測點數目更多。2001年,為了更好地處理系統(tǒng)尾氣,響應國家環(huán)保要求而建設的株冶(濕觸法)WSA制酸項目選用的就是Delta V系統(tǒng),完成了系統(tǒng)初始設計、搭建、組態(tài)和調試,對部分關鍵工序和設備開始采用西門子公司的S7-300可編程邏輯控制器(PLC)來實現自動控制。

    2007年株冶開始啟動循環(huán)經濟建設,先后引進了世界先進的常壓富氧直接浸出煉鋅工藝(直浸)和基夫賽特直接煉鉛(直鉛)技術,傳統(tǒng)的粗放型生產漸漸轉變?yōu)榫毜男б嫘蜕a,鉛鋅冶煉也逐步升級為環(huán)境友好型與資源節(jié)約型的鉛鋅聯合冶煉。隨著工藝配套引進的西門子PCS7給株冶的工業(yè)自動控制提供了全新、高效的控制理念,為清潔生產與高效冶煉的實現提供了基礎保障。

    PCS7是基于Profibus通訊協(xié)議的完全無縫集成自動化系統(tǒng),集成了不同廠家的多個設備,且設備可相互替換,大大增強了設備的互操作性;數字化的終端功能塊具有智能信息處理與故障預判功能,從而降低了設備安裝和維護成本,提高了對生產現場管理的有效性;系統(tǒng)控制精準到單獨的控制回路,控制更快、更準確。

    直浸項目投產后,株冶自動控制技術人員持續(xù)對PCS7進行結構和程序上的優(yōu)化,構建了更完整的閉環(huán)通訊網絡和更人性化的人機界面,使其充分發(fā)揮配置靈活、控制可靠、編程方便和可現場調試的優(yōu)點,現在所有的在線設備包括儀表、電機、濃密機等大型設備均能通過總線系統(tǒng)與PCS7通訊,工藝人員能在主控室監(jiān)測到任何一臺現場設備的運行狀態(tài),并能隨時操控任意設備,調節(jié)工藝參數。直浸凈化利用三氧化二砷來除鈷的工藝避免了傳統(tǒng)黃酸除鈷所帶來的環(huán)境污染。但是,砷鹽除鈷也存在一定風險,比如砷鹽的制備、反應不完全時產生的砷化氫等,不僅會污染環(huán)境,還會危及生產人員的生命。PCS7的引入有效地規(guī)避了這些風險,臺站式通訊使得砷鹽制備的命令可以直接從主控室發(fā)出,制備過程在完全封閉的廠房中自動進行,各工藝參數的檢測精度和控制精度均達到克級;砷鹽的加入也是全自動進行,只要設定相應的工藝參數值就可以了。這不僅提高了工藝控制的準確性,降低了人力成本,更降低了資源的浪費;系統(tǒng)對有毒氣體砷化氫的檢測精度達到了ppb級,有效的保證了工藝生產的安全性與環(huán)保性。
    在工藝生產穩(wěn)定的情況下,PCS7系統(tǒng)下所有的工藝設備都能設定為自動運行。這就解放了重復機械勞動和大量數據計算,提高了工藝生產的安全性,降低了環(huán)境污染的風險。

    2013年,株冶建成鉛鋅冶煉生產調度綜合信息系統(tǒng),其理念是將鉛鋅冶煉工藝的如PCS7(直浸、直鉛)、ABB IFIX系統(tǒng)(10萬噸鋅冶煉系統(tǒng))、橫河CS3000工控系統(tǒng)(5#沸騰爐、余熱鍋爐)等生產控制系統(tǒng),以及SO2尾氣在線監(jiān)測系統(tǒng)、外排水在線監(jiān)測等重要環(huán)保數據一并納入調度系統(tǒng),經營管理層可直接監(jiān)測到現場實時生產數據、環(huán)保數據、部分能源數據和產品產量數據,下達相應的生產調度指令。至此,株冶鉛鋅冶煉真正實現了基礎自動化生產、過程自動化生產和管理自動化生產。生產調度系統(tǒng)投運后,株冶資源配置更加合理,勞動生產率提高,產能也進一步提升,環(huán)保指數上了一個新臺階。據統(tǒng)計,近年來株冶自動化維護人員下降超過了60%,外排水量下降了90%。以株冶作為國內最具代表性的鉛鋅冶煉企業(yè),其自動化控制水平的進步,意味著整個鉛鋅冶煉行業(yè)的自動控制水平的提高,其先進的控制理念影響了越來越多的同行。

    生產調度系統(tǒng)的建成是自動控制技術在株冶應用的里程碑式進步,是株冶鉛鋅冶煉“智能化工廠”的雛形。隨著工業(yè)控制的智能化、數字化,加上信息通信技術的迅速發(fā)展,鉛鋅冶煉生產調度系統(tǒng)必能形成集生產監(jiān)控、制造執(zhí)行、經營決策三個層面自上向下的閉環(huán)管理系統(tǒng),進而最終實現整個工廠業(yè)務流程一體化運作的決策、執(zhí)行的智能化,形成真正的鉛鋅冶煉“智能化工廠”。

     

     

    (審核編輯: 智匯胡妮)

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