通過將分解爐噴煤管下移至分解爐縮口上方300 mm對稱布置;在三次風管與分解爐交匯處砌一道磚墻,使三次風管道的通風面積減小為原來的80%;從C4下料管分別引兩路下料管到分解爐錐體的技術改造,結合控制高溫風機轉速、新老下料管分料比例以及系統(tǒng)漏風等生產操作,可以有效降低脫硝氨水用量,減少NOx排放。
隨著國家對環(huán)保要求越來越高,水泥企業(yè)NOx排放標準也隨之提高,東北地區(qū)NOx排放控制標準為≤400 mg/Nm3,京津冀地區(qū)NOx排放控制標準為≤260 mg/Nm3,山東地區(qū)NOx排放控制標準為≤150 mg/Nm3。很快東北地區(qū)NOx排放控制標準也會提高,原有的SNCR脫硝系統(tǒng)將很難滿足NOx排放控制標準。
某公司窯系統(tǒng)為5 000 t/d熟料生產線,于2012年3月投產,2012年10月SNCR脫硝系統(tǒng)投入運行,脫硝噴槍共8支,在分解爐爐中22 m處。由于東北地區(qū)NOx排放控制標準為≤400 mg/Nm3,氨水使用量為1 m3/h,每月約為500 t。2018年4月份利用窯系統(tǒng)大修機會,進行了低氨脫硝技術改造。通過5月份的調試和運行,效果明顯,現(xiàn)將調試經驗與同仁分享。
1、改造方案
分解爐改造見圖1。
圖1 噴煤管及三次風管道改造
將原有的噴煤管取消,在分解爐縮口上300 mm處分別對稱布置2根噴煤管,總計4根噴煤管,噴煤管頭部為鴨嘴式。三次風管未動,只是在三次風管與分解爐交匯處砌一道磚墻,使三次風管道的通風面積減小為原有的80%,且從砌墻處的水平面到分解爐縮口最下一處的噴煤管距離為6 m,滿足形成還原區(qū)的時間。從C4下料管分別引兩路下料管到分解爐錐體,見圖2、圖3,氨水噴槍原位置未動。
圖2 C4下料管改造俯視圖
圖3 C4下料管改造主視圖
2、改造原理
分解爐噴煤管下移后,在分解爐縮口到三次風管處的區(qū)域由于缺氧而形成還原區(qū),將窯內熱力型NOx還原成無污染的N2,而煤粉隨著氣流由不完全燃燒狀態(tài)到三次風處接觸到大量氧后開始氧化反應迅速燃燒,從而保證了物料的碳酸鹽分解,而C4下料管分料到分解爐錐體是為了防止還原區(qū)內溫度高,造成分解爐縮口處結皮從而影響到窯內通風,影響熟料產質量。
3、調試經驗
(1)嚴格控制窯尾煙室的氧含量。通過此次調試總結出窯尾煙室氧含量≤2%,預熱器C1出口氧含量≤3%最為合適,而且必須保證窯頭煤粉完全燃燒,窯內不能出現(xiàn)還原氣氛,否則熟料有黃心料。窯內過??諝庀禂悼刂圃?.05以內,預熱器系統(tǒng)過剩空氣系數控制在1.1以內。
(2)窯尾高溫風機拉風的控制。在低氨脫硝技改前,窯投料400 t/h,固廢投入量在5~6 t/h時,高溫風機轉速為840 r/min。此次低氨脫硝技改后,由于窯尾煙室氧含量在2.5%~3.5%,煤粉在分解爐縮口處開始燃燒,并產生局部高溫,還原區(qū)形成不好,NOx未被充分還原,消耗氨水量也大,后逐漸降低窯尾高溫風機轉速,情況好轉,但窯尾煙室氧含量低于1.5%時,窯內熟料有黃心料,說明窯內通風不好。后逐漸摸索規(guī)律,現(xiàn)在同樣的投料量,高溫風機轉速為810 r/min,高溫風機電流從216 A降至200 A。
(3)C4下料管分料到分解爐錐體,新、老下料管分料比例從4∶6逐漸調整至3∶7,新管分料比例大會出現(xiàn)分解爐錐體塌料現(xiàn)象,影響窯煅燒。
(4)如果窯尾煙室氧含量偏高,也可以適當抬高三次風擋板來保證窯尾煙室氧含量在合理范圍內,否則還原區(qū)形成不好,氨水的消耗量會增加。
(5)嚴格控制系統(tǒng)漏風,盡可能降低系統(tǒng)漏風系數,特別是窯系統(tǒng)及生料磨系統(tǒng)漏風對降低氮氧化物排放影響大。
4、改造后的效果及經濟效益
4.1 改造后的氮氧化物排放情況
改造后經調試,現(xiàn)不需要噴氨水,窯尾煙囪氮氧化物排放約為220~240 mg/Nm3,一年運行時間按照8個月計算,節(jié)約氨水費用為239萬元。如果氨水噴量在0.6~0.8 m3/h,則窯尾煙囪氮氧化物排放為120 mg/Nm3以內。圖4為不噴氨水時氮氧化物排放情況(217 mg/Nm3),圖5為氨水噴量為0.8 m3/h時氮氧化物排放情況(117 mg/Nm3)。
圖4 不噴氨水時氮氧化物排放情況
圖5 氨水噴量為0.8m3/h時氮氧化物排放情況
4.2 改造后熟料產質量對比
改造后2018年5月份熟料游離氧化鈣合格率73%(控制指標≤1.5%),3 d抗壓強度28 MPa,28 d抗壓強度56.4 MPa,窯臺時產量241 t/h。同期5月份熟料游離鈣合格率74%(控制指標≤1.5%),3 d抗壓強度27 MPa,28 d抗壓強度56 MPa,窯臺時產量241 t/h,基本無太大變化,說明對窯系統(tǒng)產質量無影響。
通過幾個月的穩(wěn)定運行,氨水的使用量明顯減少,改造前氨水費用約2.5元/t熟料,改造后氨水費用為0.85元/t熟料,說明此次改造是非常成功的。目前,某公司氮氧化物排放控制在150mg/Nm3以內,在東北地區(qū)是首家實現(xiàn)低排放的水泥企業(yè)。
(審核編輯: 智匯婷婷)
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